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提高富硫溶剂再生装置效果的研究

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第11卷第4期 兰州石化职业技术学院学报 Vo1.11 No.4 2011年12月 Journal of Lagzhou Petrochemical College of Technology Dec.,2011 文章编号:1671—4067(2011)04—0001—04 提高富硫溶剂再生装置效果的研究 罗资琴 ,王学平 ,冯琛然。 (1.兰州石化职业技术学院石油化学工程系,甘肃兰州730060;2.兰州石化三叶公司机动设备科,甘肃兰州730060;3.兰州 理工大学石油化工学院,甘肃兰州730050) 摘要:针对气体精制车间溶剂再生装置,具体分析了影响溶剂再生效果的因素,结合装置 实际生产数据,提出优化方案,使装置总硫回收率达到99.8%以上。 关键词:溶剂再生;脱硫;EDTA 中图分类号:TE624.5 文献标识码:A 溶剂再生装置主要处理炼油厂其它生产装置脱 硫单元产生的脱硫富溶剂。判断其工艺设计的优劣 2数据采集 主要参考溶剂是否具有选择吸附性能好、酸性气负 荷大、腐蚀轻、溶剂使用浓度高、循环量小、能耗低的 为掌握该装置的溶剂再生效果现状,本文对生 特点…。该装置的投运,将大大提高炼油厂的溶剂 产操作的主要指标进行了数据采集。采集2010年 利用率,环保和经济效益显著。兰州石化公司炼油 6月~2010年12月装置溶剂H:S含量进行数据分 厂气体精制车间6O吨/小时溶剂再生装置承担着为 析(见表1、图1)。 120万吨/年柴油加氢装置、120万吨/年延迟焦化装 表1溶剂H S含量分析数据表 置、PAS装置、2万吨/年硫磺尾气回收装置提供合 时间 6月 7月8月 9月 1O月11月12月 格品溶剂,确保产品氢气、干气等质量及硫回收率。 贫溶剂(均值) 2.56 3.47 3.2 2.89 3.01 2.31 2.22 H2s/s/L 1 研究的目的 富溶剂(均值) 28.3O 22.44 25.34 19.35 27.04 26.12 17.98 H2S/g/L 从环保的角度讲,我国大气污染相当严重,大面 积酸雨的出现对人类安全构成威胁,其中一个原因 H2S脱除率90.9%84.5%87.4%85.1%88.9%91.2%87.7% 在于硫磺回收率低,造成烟气排放超标所致。这就 要求溶剂脱硫效果要好,相应对溶剂再生效果提出 了更高的要求。从腐蚀及产品质量角度讲,炼油厂 随着原油加工量的不断增加,成品中最常见的污染 物CO:、H:S、硫醇、COS、CS:和单质硫,都会导致产 品中质量问题,同时对设备造成严重腐蚀。从装置 生产角度讲,使装置总硫回收率达到99.8%以上, 溶剂质量满足上游各脱硫单元的气体净化要求,保 证上游装置的产品脱硫效果 J。 图1 H S脱除率含量趋势图 收稿日期:2011—11—06 . 由图l可知溶剂H S脱除率在84.5%一 基金项目:2011甘肃省科技支撑计划(1104GKCA056) 90.9%之间,波动较大且脱除率低,说明溶剂再生效 作者简介:罗资琴(1966一),女,河南商城人,砘I教授,硕士. 果不理想。 ・2・ 兰州石化职业技术学院学报 2011生 4.2主要影响因素的核实 3 目标值的确立及可行性分析 3.1 目标值 4.2.1工艺参数不合理 随着原料硫形态的变化,有机硫含量上升,溶剂 提高溶剂再生效果,降低溶剂中H S含量,提 高脱除率。溶剂中H s脱除率I>95%。 3.2可行性分析 参考其它装置操作经验。加拿大的普拉塞尔道 姆石油公司北卡罗来纳装置:溶剂EDTA(33%)中 吸收硫化氢的同时还吸收了羰基硫、硫醇、硫醚和其 他不明硫的化合物,在再生操作过程中,为了达到溶 剂再生效果,仅通过单一参数再生温度的调节已不 能很好满足溶剂再生的目的。如表3所示。 表3再生塔的操作与贫液中H S含量分析表 H S脱除率≥99.8%。广州石化:溶剂EDTA (30%)中H2s脱除率≥99.5%。且兰州石化公司 炼油厂该套溶剂再生装置在运行过程中,贫液(溶 剂EDTA吸收了氨称之为富溶剂,反之称之为贫溶 剂)中硫化氢含量有时可以达到1.0 L,说明运行 进一步降低贫溶剂中的硫化氢含量是可行的。 4影响因素分析 针对溶剂再生效果差的诸多原因,本文根据实 际生产情况,从人、机、料、法、环五个方面查找影响 因素后进行筛选 J,确定工艺参数不合理、溶剂浓 度、溶剂过滤量小、溶剂降解这四个因素是导致溶剂 再生效果差的主要原因。 4.1 主要影响因素的确定 为查找影响溶剂再生效果的主要原因,本文收 集以上各因素的影响频数,绘制因素统计表和因素 排列图(见表2、图2)。 表2因素统计表 频 70 60 50 40 30 20 l0 0 图2因素排列图 由图2可以看出,影响溶剂中H S脱除率低的 主要原因是工艺参数不合理和溶剂浓度低。 嗍 由表3可知:再生塔底温度、再生塔底压力、再 生塔底液位以上三参数的变化对溶剂中H:s含量 有不同程度的影响,所以优化再生塔的操作是确保 溶剂再生效果的关键。 4.2.2溶剂浓度 为了了解溶剂浓度对溶剂再生的影响,本文采 集了2010年6月一l0月不同溶剂浓度下的溶剂 H S含量化验数据进行分析(见表4、图3)。 表4不同溶剂浓度下脱硫化氢效果对比表 时间 富溶剂H s/g/I溶剂浓度/%贫溶剂H s/g/L 35 30 25 2O 15 l0 5 0 6.16 7.07 8.2l 9.15 l0.22 图3不同溶剂浓度下脱硫化氢效果对比图 其操作条件是(1)再生塔底液位:40~60%;再 生塔顶温度:100—1lO℃;再生塔底温度:120~ 130 ̄C;冷却后酸性气温度:≤45 ̄C。(2)液位,温 罗资琴,王学平,冯琛然.提高富硫溶剂再生装置效果的研究 ・3・ 度、压力的稳定性主要是DCS控制系统实现的,公 用工程的稳定供应也是必要条件,例如蒸汽压力、循 环水压力、循环水温度、风压力等等。(3)如果发生 波动,则波动范围为:蒸汽压力≥0.5MPa;循环水压 力t>0.35MPa;循环水温度≥26℃;风压力≥0.35 MPa。 . 由图3可以看出在溶剂处理量一定的情况下, 随着溶剂浓度的变化,贫液中H:S含量有明显的变 化。因此溶剂浓度是影响溶剂再生的主要原因。 5方案与实施 5.1 制定方案 针对溶剂中H s脱除率低的主要因素,使用正 交实验的方法解决工艺参数不合理的问题,以优化 操作条件。再使用优选法确定最佳溶剂浓度,降低 溶剂消耗。 5.2实施方案 5.2.1因素位级表 由于再生温度、再生塔液位、再生塔压力、塔顶 回流量对再生塔的操作均有影响,实验在征求该车 间管理人员意见后,确定因素位级表5。 表5因素位级表 5.2.2正交试验表 选择正交表并制定方案进行实验(见表6)。 表6正交试验表 5.2.3实验结果分析 极差R的大小决定了因素的名次顺序,即再生 塔温度对溶剂再生的影响最大,压力、液位次之,回流 量最小。因素主次为A—D—C—B。从上表可以看 出,本试验应该选取每个因素中Kl、I(2、l<3最小的那 个水平,即A3B2C2D2,同时绘制指标因数图4。 Al ^2 ^3 Bl B2 B3 C1 C2 C3 D1 II2 D3 因数 图4因数图 同时可以估计,随着A的增加,指标还有向下 的趋势。对主要因素,选择指标最好的那个水平,因 此本例中A选A3,C选C2,D选D2。对次要因素, 以节约方便原则选取水平,因此本例中B可选B2 或者B3。用A3B2C2D2、A3B3C2D2各做一次验证 试验,结果如表7所示。 表7实验表 依据降本增效的原则,参考该车间管理人员的 建议,确定最优生产条件为:A3B3C2D2。通过正交试 验,得到最佳组合方案:再生塔温度122 ̄C,再生塔顶 回流量1.5t/h,再生塔液位50%,再生压力0.10 MPa。 5.2.4优选溶剂最佳浓度范围 为确定溶剂最佳浓度范围,本文采集相关数据 资料,利用优选法确定适宜的溶剂浓度范围。 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 10 20 30 40 50 60 图5溶剂浓度与CO 、H S含量关系图 由图5可知溶剂浓度增加到50%时,溶剂对硫 化氢的选择性提高,随着溶剂浓度降低至20%时, 对CO 的吸收速度增加,对H:S的吸收速度会减 小,降低了溶剂的有效利用,使溶剂吸附H s的效 果变差 。 ・4・ 兰州石化职业技术学院学报 年硫磺增效:2370×1000=237万元 瑶曷} 糕 彗 煳抛 ∞0 年节约溶剂:15 X21000=31.5万元 累计年增效效益:237+31.5=268.5万元 0.3 O.5 O 1 '0 101)50o BOO 话化氢怅卿m 7 结束语 图6装置能耗与出口HzS浓度含量关系图 由图6可知硫化氢浓度降低,能耗增大,装置 通过本研究,H s脱除率由85%提高到 成本增加,同时,也会对设备造成严重腐蚀。因此溶 96.03%,确保了其他脱硫装置的脱硫效果,提升了 剂浓度≤20%时,不能满足溶剂的再生的要求。溶 下游装置的产品质量,缓解了兰州石化公司炼油的 剂浓度/>40%时,装置能耗高,不利于节能。以上结 设备硫腐蚀问题。同时,使该厂硫磺回收装置烟气 论结合生产实际最佳溶剂浓度确定为:35—40%。 SO 排放达到国家大气污染物综合排放标准 (GB16297—1996),为该厂千万吨炼量做强有力的 6优化后的效果及经济效益分析 后盾保障。具有一定的推广和参考价值 J。 通过采集2011年元月连续六天的优化后H2S 参考文献: 含量数据,绘制数据表8。 表8优化后H2S含量分析数据表 [1] 于海霞,李菁菁.炼油厂溶剂再生装置及其主要控制 时间 第一天第二天第三天第四天第五天第六天 方案[J].中外能源,2010,(1O):76—80. 溶剂(均值)H2S/g/L 1.77 2.1 1.59 2.08 1.98 1.69 [2] 汪优华,孙学锋.溶剂再生装置的流程模拟与优化 [J].中外能源,2011,(9):86—89. 原料(均值)H2S/g/L 18.30 22.04 16.35 21.12 20.56 17.82 [3]QB Ql/sY LS(CG)01—09—2006,中国石油兰州石化 H2S脱I涂率 96.9%95.5%97.4%95.1%96.1%95.2% 分公司气体精制装置操作规程[s]. 由表8可知,通过优化达到了预期的目标值。 [4]魏志强,张冰剑,陈清林.溶剂再生装置模拟分析与用 从经济效益角度分析,由于提高了溶剂质量,使 能改进[J].石油炼制与化工,2011,(7):61—65. 溶剂消耗降低。2011年1—4月份较去年同期下降 [5]赵字鹏,金松,姜恒.催化干气脱硫和溶剂再生系 5吨,这样可以年节约溶剂15吨。也使硫磺收率得 统改造[J].当代化工,2007,(1O):452—453. 到进一步的提高,2011年1—4月份较去年同期提 高硫磺产量790吨,年增产硫磺2370吨。 Studies on Sulfur—I1chSolvent Re—generation Effect Boosted by Apparatus LUO Zi—qin ,WANG Xue—ping ,FENG Chen—ran (1.Lanzhou Petrochemical CoHege of Vocational Technology,Lanzhou 730060,China;2.Lanzhou Petrochemical Company,PetroChina,Lanzhou 730060,China;3.Lanzhou University of Technology,Lanzhou 730050,China) Abstract:In allusion to solvent re—generation equipment in the gas refining plant,this article concretely analyzes the factors that have impact on the effect of solvent re—generation,and combining with specific production data it puts forward an optimization scheme to make the total sulfur recovery rate come to be more than 99.8%. Keywords:solvent re—generation;desulfidation;EDTA 

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