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火电厂脱硝系统运行现状及有效应对策略分析

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科技论坛 ・157・ 火电厂脱硝系统运行现状及有效应对策略分析 何利文 (贵州黔桂发电有限责任公司,贵州盘县553531) 摘要:空气环境污染一直是社会各界广泛关注的时代性课题,当中占据比例比较高的成分便是氮氧化合物,其排放的源头主要是 燃煤火力发电机组。由此看来,火电厂脱硝装置存在意义非常之深刻,将直接决定特定区域空气质量好坏以及周边人民身心健康结果。在 此类背景下,笔者决定结合以往丰富的实践操作经验,针对当前我国火电厂脱硝系统运行现状和具体的应对策略,加以有序地探讨解析。 关键词:火电厂;脱硝系统;运行状况;整改策略 客观层面来讲,烟气脱硝可说是现代火电厂进行污染排放控制的必 位置点流经的烟气缺乏代表陛,造成测量值不够精准,不能作为后续喷氨 须途径。毕竟火电厂生产期间,锅炉运行排放的烟气中含大量的烟尘、二 量调试的核心指导媒介。特别是经过喷氨不够均衡、氨逃逸率高等问题交 氧化硫和氮氧化合物,前两者经过除尘装置、脱硫装置后基本能控制在国 织化影响,使得最终衍生出的硫酸氢铵呈现粘稠状并附着在催化剂表层 家和地方规定的标准以内排放,从而导致氮氧化物成为空气污染的主要 之上,造成催化剂通道和微孔发生严重的堵塞迹象,催化剂涪『生由此骤 来源,所以尽 鬯 幽剜 獬析当前电厂脱硝工作原理,以及创新应用模 降,并目会对下游设备产生一定威胁并堵塞空预器、布袋除尘器。所以,目 式等,对于今后不同区域空气环境质量改善、电厂运行管理绩效提升等, 前急需想方设法克制氨逃逸数值的测量失准问题。第二,催化剂严重堵 都有着决定性意义。 塞。导致该 问题的原委众多,包括烟遭进水受潮、吹旋 夥 、 1电厂脱硝工序流程的原理 吹灰器存在死角、大颗粒灰堵塞等状况,都会造成催化剂的积灰堵塞隐 电厂燃烧衍生出的氮氧化合物主要包括一氧化氮和二氧化氮,这部 患。部分火电厂脱硝系统不单单遗留匕述弊端,同时因为烟道焊接质量不 分化合物经过空气、雨水融合过后,便会形成雨,不管是对于建筑设 佳和催化剂层进水受潮,以及吹灰器死角灰的堵塞现象交织化作用,使得 施、生态环境、社会成员生命健康等,都是较大的威胁隐患,造成的经济损 厂内催化剂模块堵塞几率上升15%以上,同时脱硝效率下降10%,氨逃 失问题则更加不可小觑,因此,针对电厂脱硝处理技术加以革新调试,显 逸超过3ppm上升至4ppm。并目.未曾遭受堵塞的模块也会因为烟气流速 得十分紧迫。电厂脱硝技术的杨 蛩念,就是做好燃烧前的准备工作基础 上升,而持续加剧磨损效应并失去应有的活陛,所以堵塞催化剂的清理工 上,保证在 &过程中进行相关技术改进并做好后期处理事务。所谓燃烧 作也是势在必行。 前的准备工作,实际上就是进行脱氮处理,令燃烧物内部含氮量持续减 3火电厂脱硝系统安全可靠运行措施 少,进—步克制氮氧化合物的扩张效应;至于燃烧中的处理技术则包含多 首先,经过对不同电厂考察,笔者决定配合烟道对穿的方式进行英国 个类型,包括低氧燃烧、废气循环燃烧、注入蒸汽式等模式,旨在燃烧期间 仕富梅脱硝激光氮逃逸分析仪葙氆用,在确保设备正式投入运行之后,当 将氮氧化合物的含量控制在最低范畴之内;而燃烧后期的处理技术就是 下测量数值已经大致E能够清晰映射出喷氨细节,并且喷氨量和氨逃逸 烟气脱硝,实际E就是针对燃烧中衍生的氮氧化芒沌勿方日以处理。 数笸基本维持一致状态,实时性非常可观并目.不存在测量滞后同题。当 2目前我国火电厂脱硝系统运行的实际状况 然,想要切实提升精准J生,就不得不考虑进行取样位置点数量的增加,透 21经常沿用的几毒醐兑硝技术 过实际效果观察校验,测试点越多,最终获取的数据代表陛即越强,不过 首先,选择性f崔化还原技术。亦被称为SCR技术,可以说是目前火电 投资数量也会由此成倍地增长。 厂应用最为广泛的技术手段,其核 特征便是不额外滋生出副产物或是 在具备条件时 ,对于损 造成二次污染,并且核心装置结构形式简易,脱硝效率能 『顾势提升至 坏、磨损较多的催化剂应进行更换,对于有备用催化剂间隔的脱硝装置, 95%以上,整体操作显得愈加安全和可靠。SCR技术的原理,就是烟气温 可以考虑在备用间隔也安装催化剂,确保催化剂能满足生产过程中有效 度在300~420摄氏度范围时,向烟气中喷入雾化的还原剂氨气,氨气和 还原氮氧化物,避免无必要的过多喷氨量,从源头上控制合适的氨气量。 烟气充分混合后经过催化剂区域时发生化学反应,使得烟气中氮氧化合 当然,效果虽然明显,但催化剂更换频率过陕,运行维护成本相应会有所 物尽快被还原成为氮气和水后再进行排放。E述强调的还原技术主要是 增加,其与同样工况下,过多的喷氨量,以及硫酸氢铵带来一系列堵塞空 在二十世纪九十年代被发明的,在英国、日本等发达国家都得到十分广泛 预器、布袋除尘器相比的维护成本又显得微不足道。 的沿用。尽管说前期我国也引用该类技术完成电厂烟气脱硝任务,不过内 再次,结合厂家的指导经验,笔者决定首先将催化剂表面的防护网予 部核心机械设备、技术等都必须依靠外国进口,运行成本高,催化剂耗费 以拆除,在确保表面沉积的灰尘完全清理之后,利用大功率吸尘器陕速吸 快,整体耗费的成本费用亦不断高涨,不利于企业后期持续竞争发展,但 走催化剂孔洞内的浮灰,并配合压缩空气针对催化剂正反两面实施反复 目前大容量火电机组,烟气排放物中对氮氧化物浓度要求较严格,采用 吹扫。经过E述工序流程持续交接之后,效果始终不够显著,核心原委便 SCR技术能有效控制烟气中氮氧化物浓度,从而达标排放,满足环保要 是空洞内部的灰尘已然板结目.无法全面清理,如若盲目沿用工具便会令 求。其次,SNCR技术。其和选择眭催化还原技术有着异曲同工之处, 催化剂脆弱的结构损坏。所以要邀} 业技术人员针对偿 j进行化学 SNCR技术是向900—1 100摄氏度的炉膛中喷射氨气或是尿素等还原 清堵处理,之后开展喷氨优化改造试验,确保氨喷射得更加均匀。在系统 剂,还原剂热解成氨气,与烟气中氮氧化物陕速反应,氮氧化物被还原成 投运过后,脱硝效率果然阪复到以往正常的水准之上,烟气阻力随之降 氮气,其脱硝效率基本维持在40~50%之间。在该类技术条件下进行还原 低,氨逃逸亦降低到3ppm以下,证明整体调试绩效十分显著。 剂选取,同样存在向尿素中添加碳酸氢氨作为还原剂原料的方式,实质上 结束语 是发挥增强剂的效用,被称作是脱一氧化氮法。其和SNCR技术相互对 综匕所述,电厂脱硝系统始终是火电厂极为重要的环保 沲,尤其是 比,后者还原剂选择尿素上存在诸多优势,分别表现为尿素不容易挥发、 在我国全力推行火电厂烟气污染物标准之后,脱硝技术明显得到持续进 本身不存在毒性目属于—类眭质稳定的固体,尤其是在运输方面,要明显 步。相信经过环保标准的不断更新完善过后,火电厂脱6肖技术也会日渐得 比液化氨要便利和安全得多。另外,SNCR技术经济优势也相对较高,能 以成熟。 够利用最低的成本数量迎合国家火力发电厂目前氮氧化合物排放的控 参考文献 制需求,在现代中小规模锅炉脱硝技术中应用拓展前景,十分之广阔。 [1 峰吨厂腹硝技术概迹明.现代工业经济和信息化,2013,19(18):.120-136. 22火电厂脱硝系统运行过程中出现的问题 『2]张燕驰.已投运燃煤发电厂进行脱硝改造的探讨 黑龙江科技信息, 第一,氨逃逸数值精准性不足。长期以来,我国火电厂脱硝系统运行 2015’31(29):l35—15Q 过程中始终遗留氨逃逸数值误差迹象,影响该类测量结果的原委表现为: p 恒帅.SNCR脱硝系统的故障处理及注意事项 水泥,20l 5’l8(03):79’ 取样烟气代表性、测量模式的、测量仪表准确性不足等。以往我国火 96 电厂都利用斜对角形式进行氨逃逸表安装,透过运行实际状况观察,测量 

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